水泥厂密封板式喂料机电器跳停原因分析及结构改造
一、项目改造背景
水泥厂生料制备系统在运行过程中,密封式板式喂料机多次出现跳停现象,导致生料系统停机,给生产带来了较为被动的影响。尤其是随着环保管控的日益严格,立磨系统停机以后会导致回转窑系统烟气排放数据出现波动,甚至会超出控制标准,造成回转窑不得不减产甚至止料,严重威胁到整个熟料生产线的连续运行。
二、实施内容
结合密封式板式给料机在多次跳停检查时出现的链板断裂的现象,通过对板喂机内部结构进行认真检查、分析,对链板、链条、托轮、托轮轴的运行情况进行排查,认为密封式板喂机由于设计上的诸多不合理,是造成运转过程中设备备件损耗较快,运转故障率高,设备频繁跳停的主要原因。
1)首先是设备运行阻力较大。密封式板喂机电机功率为20KW,在电机频率为25Hz时,电机电流就达到了30A左右,设备运行阻力较大;
2)其次托轮与托轮轴直接摩擦的结构导致磨损较快,整套链条的使用寿命仅为一年左右,设备磨损情况相当严重。在彻底更换整套链条之前,由于托轮与托轮轴不断磨损,内外链板受力不均,基本上平均两天就会出现一次内外链板断裂的情况,严重的时候一天内外链板断了两次,严重影响立磨的正常连续运行。
通过以上分析、研究,决定对密封式板式给料机进行改造,具体改造方案如下:
1、对密封式板式给料机输送链条进行润滑改造
增加自动润滑系统,通过增加设备润滑,降低设备之间的磨损,从而减轻设备备件之间运行的阻力。在选择了合适的注油孔后,在两侧检修门的上方各设置了一个油杯,油杯下方是注油管道,管道上安装有控制阀门,可调节注油量的大小。油杯的大小具体参照每班注油量的多少制作
2、对密封式板式给料机输送链条链板进行改造
由于密封式板喂机输送链条链板基本上都是从销轴孔中部*薄弱的位置断裂,为了有效增加薄弱位置的抗折强度,防止链板频繁断裂,将链板销轴孔周围进行加宽,从之前96mm加宽到116mm。
通过后加宽了链板尺寸有效提高了链板的抗折强度。在链板安装好以后,遭遇到较强外力时,由于自身抗折强度增加,避免频繁出现断裂现象的发生,使设备运行连续稳定。
三、技术创新点
1、通过链条托轮与链板之间的间隙,向托轮与托轮轴之间加入润滑油,同时部分润滑油会流到托轮与链条轨道之间,有效减小了托轮与托轮轴、托轮与轨道之间的摩擦,减小了板喂机的运行阻力,延长了链条及轨道的使用寿命,节省了链板、滚轮、轨道等备件。
2、对密封式板喂机输送链条链板销轴孔易断裂薄弱处进行加宽改造,大大延长了链板的使用寿命,由改造前的平均两天断裂一次,到改造后的一个月没有出现一次断裂,保障了立磨系统的组成生产,为回转窑的连续运行做出了贡献,同时也大量减轻了工人的劳动强度。
四、改造效果评价
1、改造前密封式板喂机电机频率为25Hz时,电机电流达到30A;改造后密封式板喂机电机频率为25Hz时,电机电流减小到25A;密封式板喂机电机功率为20KW,功率因数为0.86,电压为380V,按此计算每天的节电量=1.732*380*(30-25)*0.86*24/1000=68度。折合电费每天节约40元。年节约电费一万余元。
2、改造前链条及轨道的使用寿命为一年,改造后链条及轨道的使用寿命可达到两年,改造后链板、链条、轨道的使用寿命显著延长,减少了很多的检修工作,明显减小了岗位工的劳动强度。
3、改造后立磨运行更加可靠,减少了因立磨停机导致回转窑减产、止料情况的发生,有效的保证了回转窑的高效稳定运行。